Flixborough felaketi - Flixborough disaster

Afette ölenlerin anıtı

Flixborough felaketi bir patlama bir kimyasal tesis köyüne yakın Flixborough, Kuzey Lincolnshire, İngiltere 1 Haziran 1974 Cumartesi. Olay yerinde 28 kişiyi öldürdü ve toplam 72 kişiden 36'sını ağır yaraladı. Patlama, ana ofis alanının işgal edilmiş olacağı hafta içi bir gün meydana gelmiş olsaydı, kaza rakamları çok daha yüksek olabilirdi.[1][2] Proses güvenliği konusunda çağdaş bir kampanyacı, "şok dalgaları ülkedeki her kimya mühendisinin güvenini sarstı" yazdı.[3][A]

Felaket, aceleci bir değişiklik içeriyordu (ve muhtemelen neden olmuş olabilir). Makine mühendisliği uzmanlığına sahip sahada üst düzey bir yönetici yoktu (neredeyse tüm tesis yönetimi kimya mühendisliği niteliklerine sahipti); Değişiklik ile ilgili makine mühendisliği sorunları, onu onaylayan yöneticiler tarafından göz ardı edildi ve başarısızlığın olası sonuçlarının ciddiyeti takdir edilmedi.

Flixborough, yaygın bir halk tepkisine yol açtı proses güvenliği. Geçişi ile birlikte Birleşik Krallık İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Yasası aynı yıl, Birleşik Krallık proses endüstrilerinde proses güvenliğine yönelik daha sistematik bir yaklaşıma yol açtı (ve genellikle gerekçesinde alıntılanıyor). Birleşik Krallık hükümetinin tesis işleme veya büyük tehlikeli madde envanterlerinin depolanmasına ilişkin düzenlemesi şu anda Büyük Kaza Tehlikelerinin Kontrolü Yönetmeliği 1999 (COMAH). Avrupa'da, Flixborough felaketi ve Seveso felaket 1976'da Seveso Direktifi 1982'de (şu anda Direktif 2012/18 / EU 2012'de yayınlandı).

Genel Bakış

Anıtın başka bir görünümü

Nypro UK'ye ait olan kimyasal işler (ortak girişim Hollanda Eyalet Madenleri (DSM) ve İngilizler Ulusal Kömür Kurulu (NCB)), başlangıçta yakındaki bir çelik fabrikasının kok fırınlarının yan ürünlerinden gübre üretmişti. 1967'den beri bunun yerine kaprolaktam imalatında kullanılan bir kimyasal naylon 6.[a] Kaprolaktam, siklohekzanon. Bu başlangıçta hidrojenasyonla üretildi fenol ancak 1972'de sıcak sıvının kullanıldığı bir DSM tasarımına ek kapasite eklendi. siklohekzan sıkıştırılmış hava ile kısmen oksitlendi. Tesisin 70.000 ton / yıl (ton / yıl) kaprolaktam üretmesi planlanıyordu, ancak 1974'ün başlarında yalnızca 47.000 ton / yıl oranına ulaşıyordu. Kaprolaktam fiyatı üzerindeki hükümet kontrolleri, tesis üzerinde daha fazla mali baskı oluşturdu.[2]

Felakete yol açan, sikloheksan fabrikasındaki bir başarısızlıktı. Reaktör devresinden büyük bir sıvı sızıntısı, büyük bir yanıcı hidrokarbon bulutunun hızla oluşmasına neden oldu. Bu bir araya geldiğinde ateşleme kaynak (muhtemelen yakındaki bir fırın hidrojen üretim tesisi[B]) büyük bir yakıt-hava patlaması. Bitki Kontrol odası çöktü, 18 yolcunun hepsini öldürdü. Diğer dokuz şantiye işçisi öldürüldü ve bir teslimat şoförü bir kalp krizi taksisinde. Yerinde yangınlar başladı ve on gün sonra hala yanıyordu. Sitenin bir mil yarıçapı içinde yaklaşık 1000 bina (Flixborough'da ve komşu köylerde) Burton upon Stather ve Amcotts ) hasar gördü ve yaklaşık 800 Scunthorpe (üç mil uzakta); patlama otuz beş mil uzakta Grimsby, Hull ve Tuz filosu. Görüntüleri felaket yakında televizyonda gösterildi, filme alındı BBC ve Yorkshire Televizyonu film stoğu haber ekipleri O öğleden sonra Scunthorpe'daki Appleby-Frodingham Galası'nı haber yapan.

Tesis yeniden inşa edildi, ancak sikloheksanon artık fenolün hidrojenasyonu ile üretildi (Nypro, hidrojeni LPG'den üretmeyi önerdi;[7] zamanında tavsiyenin yokluğunda Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi Flixborough'da 1200 te LPG'nin depolanması için (HSE) planlama izni başlangıçta HSE onayına tabi olarak verildi, ancak HSE itiraz etti[8]); naylon fiyatının müteakip düşüşünün bir sonucu olarak, birkaç yıl sonra kapandı. Site 1981'de yıkıldı, ancak yönetim bloğu hala devam ediyor. Bugün site, çeşitli işletmelerin işgal ettiği Flixborough Sanayi Sitesi'ne ev sahipliği yapıyor ve Glanford Güç İstasyonu.

Patlamada ciddi şekilde hasar gören ve ardından yıkılan mülklerin temelleri, arazi ile köy arasındaki arazide, Stather Yolu olarak bilinen güzergahta bulunabilir. Ölenlerin anısına, 1977'de yeniden inşa edilen alanda ofislerin önüne dikildi. bronz, gösterdi Mallards su üzerinde yanıyor. Bitki kapatıldığında, heykel Flixborough'daki bölge kilisesindeki gölete taşındı. Erken saatlerde Yeni Yıl Günü 1984, heykel çalındı. Hiçbir zaman kurtarılamadı, ancak üzerinde durduğu kaide, o gün ölenleri listeleyen bir plaket hala kilisenin dışında bulunabilir.

Sikloheksan oksidasyon işlemi, Uzak Doğu'da hala aynı tesis tasarımında çalıştırılmaktadır.[4]

Afet

Bitki

DSM işleminde, sikloheksan altılı bir diziye geçmeden önce yaklaşık 155 ° C'ye (311 ° F) ısıtıldı. reaktörler. Reaktörler, paslanmaz çelik astarlı yumuşak çelikten yapılmıştır; çalıştırırken, 8.6 bar gösterge (0.86 MPa gösterge; 125 psig) çalışma basıncında toplam yaklaşık 145 ton yanıcı sıvı tutmuşlardır.[b] Reaktörlerin her birinde, sıkıştırılmış hava sikloheksandan geçirilerek, siklohekzanın küçük bir yüzdesinin oksitlenmesine ve üretilmesine neden oldu. siklohekzanon, biraz sikloheksanol ayrıca üretiliyor. Her reaktör bir öncekinden biraz daha alçaktı (yaklaşık 14 inç, 350 mm), böylece reaksiyon karışımı, yerleştirilmiş körüklü nominal 28 inçlik (700 mm DN) saplama borularından yerçekimiyle birinden diğerine aktı.[C] Her reaktöre giriş şaşkın böylece sıvı reaktörlere düşük bir seviyede girdi; çıkan sıvı, tepesi çıkış borusunun tepesinden biraz daha yüksekte olan bir savak üzerinden akıyordu.[9] Reaktör 6'dan çıkan karışım, reaksiyon ürünlerini çıkarmak için işlendi ve reaksiyona girmeyen sikloheksan (her geçişte sadece yaklaşık% 6 reaksiyona girdi) daha sonra reaktör döngüsünün başlangıcına geri döndü.

İşletme basıncı, tesis sabit duruma ulaştıktan sonra otomatik olarak kontrol edilen bir tahliye vanası ile muhafaza edilmesine rağmen, vana, hava beslemesi olmadığında, tesis nitrojen ile basınçlandırıldığında, başlatma sırasında kullanılamaz. Başlatma sırasında, boşaltma valfi normalde izole edilmişti ve aşırı basıncın kaçması için hiçbir yol yoktu; operatör müdahalesi (havalandırma vanalarının manuel çalıştırılması) ile basınç kabul edilebilir sınırlar içinde (otomatik kontrol altında elde edilenlerden biraz daha geniş) tutulmuştur. 11 kgf / cm'de hareket eden bir basınç tahliye vanası2 (11 bar; 156 psi) gösterge de takıldı.

Reaktör 5 sızıntı yapıyor ve baypas ediliyor

Patlamadan iki ay önce 5 numaralı reaktörün sızdırdığı ortaya çıktı. Ne zaman gecikmeli reaktörün yumuşak çelik kabuğunda yaklaşık 6 fit (1.8 m) genişleyen bir çatlak görüldü. Onarımlar yapılırken tesisin çalışmaya devam etmesini sağlamak için sızıntı yapan reaktörü baypas etmek için geçici bir boru kurulmasına karar verildi. 28 inçlik nominal delikli boru (700 mm DN) yokluğunda, reaktör 4 çıkışını reaktör 6 girişine bağlamak için baypas borusunu imal etmek için 20 inçlik nominal delikli boru (500 mm DN) kullanıldı. Yeni konfigürasyon, nitrojen ile basınçlandırma yoluyla çalışma basıncında sızdırmazlık açısından test edildi. Takıldıktan sonra iki ay boyunca baypas sürekli olarak sıcaklık ve basınçta çalıştırıldı ve hiçbir sorun çıkmadı. Mayıs ayının sonunda (baypasın geciktiği) reaktörlerin basınçsız hale getirilmesi ve başka yerlerdeki sızıntılarla başa çıkabilmek için soğumasına izin verilmesi gerekiyordu. Sızıntılar giderildi, 1 Haziran başlarında tesisi tekrar basınç ve sıcaklığa getirme girişimleri başladı.

Patlama

1 Haziran 1974 Cumartesi günü saat 16: 53'te, eksik reaktör 5 bölgesinde büyük miktarda sıcak sikloheksan salımı oldu, ardından kısa süre sonra ortaya çıkan yanıcı buhar bulutu tutuştu.[D] ve büyük bir patlama[E] bitkide. Siteyi neredeyse yıktı. Kaza bir hafta sonu meydana geldiğinden, sahada nispeten az kişi vardı: o sırada olay yerinde bulunanlardan 28'i öldürüldü ve 36'sı yaralandı. Yerinde yangınlar on günden fazla devam etti. Tesis dışında ölüm olmadı, ancak 50 yaralanma bildirildi ve yaklaşık 2.000 mülk hasar gördü.[d]

İş laboratuarının sakinleri serbest bırakmayı görmüşler ve tahliye ateşlenmeden önce binayı tahliye etmişlerdir; çoğu hayatta kaldı. Tesis kontrol odasındaki 18 kişiden hiçbiri hayatta kalamadı ve bitki okumalarının kayıtları da yoktu. Patlama, reaktörlerin genel alanında olmuş gibi görünüyordu ve kazadan sonra, patlamadan önce sadece iki olası sızıntı yeri tespit edildi: "Her iki ucunda yırtılmış körüklü 20 inçlik baypas tertibatı, kriko bıçaklı bulundu. kaide altında "ve yakındaki 8 inçlik nominal delikli paslanmaz çelik borularda 50 inç uzunluğunda bir yarık vardı".[e]

Soruşturma Mahkemesi

Kazadan hemen sonra, Yeni Bilim Adamı bu tür olaylara verilen normal resmi tepkiyi öngörülü bir şekilde yorumladı, ancak tehlikeli proses tesislerinin etkili bir hükümet düzenlemesi getirme fırsatının kullanılacağını umdu.

Geçen Cumartesi Flixborough'daki trajik patlama ölçeğindeki felaketler ... bu tür şeylerin bir daha asla olmaması gerektiğine dair kısa bir açıklama dalgasını kışkırtma eğilimindedir. Zaman geçtikçe bu duygular, insan hatası ve her şeyin iyi kontrol altında olduğu hakkında hafif raporlara dönüşür - Summerland yangını. Flixborough davasında, ölü sayısının endüstriyel güvenliğin ihmal edilmiş bir yönünde anlamlı değişiklikleri tetikleyebilmesi için gerçek bir şans var.[13]

İstihdam Bakanı, felaketin nedenlerini ve koşullarını belirlemek ve alınacak her türlü acil dersi belirlemek için bir Araştırma Mahkemesi ve ayrıca büyük tehlike bölgelerini belirlemek ve bunlar için uygun kontrol önlemleri hakkında tavsiyelerde bulunmak için bir uzman komitesi kurdu. Soruşturma Eylül 1974 - Şubat 1975 döneminde 70 gün sürdü ve 170'den fazla tanığın ifadesini aldı.[f] Buna paralel olarak, tehlikeli proses tesisleri ile ilgili uzun vadeli sorunları incelemek için Büyük Tehlikeler için bir Danışma Komitesi kuruldu.

Afet koşulları

Soruşturma mahkemesinin raporu, baypas boru tesisatının kurulumunu birkaç açıdan kritikti: fabrika ve üst yönetim yeminli mühendisler (çoğunlukla kimya mühendisi), yeminli bir makine mühendisi tarafından işgal edilen İş Mühendisi makamı Ocak 1974'ten beri boştu ve kaza anında iş mühendisliği bölümünde profesyonel olarak kalifiye mühendis yoktu. Nypro, bunun bir zayıflık olduğunu kabul etmiş ve bir NCB yan kuruluşunda, talep edilmesi halinde tavsiye ve destek sağlayacak kıdemli bir makine mühendisi belirlemişti.[g] Tesis ve mühendislik yöneticilerinin, reaktör 5'in arızasını tartışmak için yaptığı toplantıda, harici makine mühendisi hazır bulunmadı. Vurgu, derhal yeniden başlatma üzerineydi ve - soruşturma hissedildi - bu, tehlikelerin kasıtlı olarak kabul edilmesine yol açmasa da, tehlikeleri (ve aslında mühendislik pratikleri) yeterince dikkate alınmayan veya anlaşılmayan bir eylem planının benimsenmesine yol açtı. En büyük sorunun, 5. reaktörün yoldan çekilmesi olduğu düşünülüyordu. Arızanın nedeni anlaşılmadan önce yalnızca tesis mühendisi yeniden başlatma konusunda endişeliydi ve diğer reaktörler incelendi.[h][F] Reaktör 4 çıkışı ile reaktör 6 girişi arasındaki yükseklik farkı toplantıda fark edilmedi. Bir çalışma seviyesinde, ofset, baypas düzeneğindeki bir köpek ayağı ile yerleştirildi; Mevcut 28 inçlik çıkıntılara bitişik olan 20 inçlik iki yatay uzunluktaki boru arasına yerleştirilen (ve bunlarla birleştirilen) aşağı doğru eğimli bir bölüm. Bu baypas, körüklerin boru tesisatının ağırlığını aralarında taşımak zorunda kalmasını önlemek için sağlanan desteklerle donatılmış iskele ile desteklendi, ancak diğer yüklemelere karşı hiçbir önlem yoktu.[G] Soruşturma montajın tasarımına dikkat çekti:

Hiç kimse, basınçlı tertibatın, kendisi için tasarlanmadıkları körüklere kesme kuvvetleri uygulayan bir dönme momentine maruz kalacağını takdir etmedi. Körükler üzerindeki hidrolik itmenin (çalışma basıncında yaklaşık 38 ton) borunun gönye bağlantılarında bükülmesine neden olacağını da kimse takdir etmedi. Körüklerin veya borunun bu gerilmelere dayanıp dayanmayacağını belirlemek için hiçbir hesaplama yapılmadı; ilgili İngiliz Standardına veya kabul edilen başka bir standarda atıfta bulunulmadı; körük imalatçıları tarafından yayınlanan tasarımcı kılavuzuna herhangi bir atıf yapılmadı; atölye zemininde tebeşir dışında herhangi bir boru çizimi yapılmamıştır; takılmadan önce hiçbir boru veya tüm montaj basınç testi yapılmadı.[ben]

Soruşturma ayrıca, "montajın tasarımı, yapımı, testi veya montajı üzerinde genel bir kontrol veya planlama bulunmadığını veya işlemlerin düzgün bir şekilde yürütüldüğüne dair herhangi bir kontrol yapılmadığını" belirtti. Montaj takıldıktan sonra tesis, nitrojen ile 9 kg / cm'ye basınç uygulanarak sızdırmazlık açısından test edildi.2; yani kabaca çalışma basıncı, ancak sistem tahliye vanasının kaldıracağı basıncın altında ve ilgili İngiliz Standardının gerektirdiği tasarım basıncının% 30'unun altında.[j]

Felaketin nedeni

Bu nedenle, 20 inçlik baypas açıkça daha düşünülmüş bir süreç tarafından üretilen veya kabul edilen bir şey değildi, ancak başarısızlığının felaketin başlangıcı olup olmadığı konusunda tartışmalar gelişti (ve sertleşti) (20 inçlik hipotez, tartışıldı. tesis tasarımcıları (DSM) ve tesis yapımcıları tarafından ve mahkemenin teknik danışmanları tarafından tercih edilir[3]) veya 8 inçlik hattın önceki bir arızasından kaynaklanan harici bir patlama tarafından tetiklendi (Nypro ve sigortacıları tarafından tutulan uzmanlar tarafından tartışıldı)[3]).

20 inçlik hipotez

Kopya baypas düzenekleri üzerindeki testler, körüklerde deformasyonun emniyet valfi ayarının altındaki basınçlarda meydana gelebileceğini, ancak bu deformasyonun bir sızıntıya (körük hasarından veya gönye kaynaklarında borunun hasar görmesinden) emniyet valfi ayarının çok üstünde. Bununla birlikte, teorik modelleme, bunun sonucunda körüklerin genişlemesinin, reaktör içerikleri tarafından üzerlerinde önemli miktarda iş yapılmasına yol açacağını ve seyahatlerinin sonuna geldiklerinde körüklerde önemli miktarda şok yüklemesi olacağını ileri sürdü. . Körükler 'sert' ise (deformasyona dirençli), şok yüklemesi körüklerin emniyet valfi ayarının altındaki basınçlarda yırtılmasına neden olabilir; Bunun, basıncın daha az sıkı bir şekilde kontrol edildiği, başlatma sırasında yaşanan basınçlarda meydana gelmesi imkansız değildi. (Kaza anında bitki baskıları bilinmiyordu çünkü ilgili tüm aletler ve kayıtlar imha edildi ve ilgili tüm operatörler öldürüldü).[k] Inquiry, bu ("20 inçlik hipotez")[açıklama gerekli ] "bir olasılık" idi, ancak "daha büyük bir olasılık" bulunursa kolayca yer değiştirecek bir olasılıktı.[l]

8 inçlik hipotez

Ayrıntılı analiz, 8 inçlik borunun "sürünme kavitasyon "[jargon ] boru basınç altındayken yüksek bir sıcaklıkta. Borunun metali, tespit edilmesi zor deformasyon, mikroskobik çatlaklar ve bunun sonucunda yapısal zayıflık yaşayacak ve bu da arıza olasılığını artıracaktır. Erimiş çinko ile temas sonucu başarısızlık hızlanmıştır; borudaki bir dirseğin, borunun geri kalanından önemli ölçüde daha yüksek sıcaklıkta olduğuna dair göstergeler vardı.[m] Sıcak dirsek, on iki cıvata ile iki boru flanşı arasında tutulan bir çek valfe yol açtı. Felaketten sonra on iki cıvatadan ikisinin gevşek olduğu bulundu; soruşturma, felaketten önce muhtemelen gevşek oldukları sonucuna vardı. Nypro, cıvataların gevşek olduğunu, sonuç olarak gecikmeli bir yangına yol açan yavaş bir işlem sıvısı sızıntısı olduğunu ve dirseğin üzerinde bir alevin fark edilmeden oynadığı noktaya kadar sızıntıyı daha da kötüleştirdiğini ve gecikmesini yaktığını savundu. ve hattı erimiş çinkoya maruz bıraktı, ardından hat, orijinal yangını söndüren işlem sıvısının toplu olarak serbest bırakılmasıyla başarısız oldu, ancak daha sonra baypasın başarısızlığına, ikinci bir daha büyük salınım ve daha büyük bir patlamaya neden olan küçük bir patlama vererek ateşlendi. Testler, proses sıcaklıklarında sızan proses sıvısı ile gecikmeli bir yangın üretmede başarısız oldu; 8 inçlik hipotezin bir savunucusu daha sonra bunun yerine, deşarjı daha sonra sızıntıyı ateşleyen statik yükleri indüklemek için yeterli hızda bir sızıntı veren bir conta arızası olduğunu savundu.[H]

Soruşturma sonucu

8 inçlik hipotezin, görgü tanıklarının ifadeleri ve afet sonrası bazı enkazların görünüşte anormal konumuyla desteklendiği iddia edildi. Soruşturma raporunda, patlamaların sıklıkla beklenmedik yönlere enkaz fırlattığı ve görgü tanıklarının çoğu zaman akıllarını karıştırdığı görüşüne yer verildi. Soruşturma, 8 inçlik hipotezdeki kaza gelişiminin çeşitli aşamalarındaki zorlukları tanımladı; bunların kümülatif etkisi, raporun, genel olarak, 20 inçlik hipotezin 'düşük olasılıklı tek bir olay' içeren 20 inçlik hipotezden daha güvenilir olduğu sonucuna vardı. 8 inçlik hipotez, 'çoğu olasılık dışı olan olaylar dizisine' dayanır.[n]

Alınacak dersler

Araştırma raporu, çeşitli başlıklar altında sunduğu 'öğrenilmesi gereken dersleri' belirledi; 'Genel gözlem' (felaketin altında yatan kültürel konularla ilgili), 'özel dersler' (doğrudan felaketle ilgili, ancak genel uygulanabilirlik) aşağıda rapor edilmektedir; felaketle daha az ilgisi olan "genel" ve "çeşitli dersler" de vardı. Raporda ayrıca Büyük Tehlikeler Danışma Komitesi tarafından ele alınacak konular hakkında yorum yapıldı.

Genel gözlem

  • Tesis - mümkünse -, düzeltici eyleme izin vermeyecek kadar kısa bir zaman ölçeğinde bir arızanın felakete yol açmaması için tasarlanmalıdır.
  • Tesis, kritik yönetim kararlarının ortaya çıkma hızını en aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve çalıştırılmalıdır (özellikle üretim ve güvenlik çatışması olanlar).
  • Yönetim yapısı içindeki geri bildirim, üst yönetimin bireylerin sorumluluklarını anlamasını sağlamalı ve iş yüklerinin, kapasitelerinin ve yetkinliklerinin bu sorumluluklarla etkili bir şekilde başa çıkmalarına izin vermesini sağlamalıdır.

Belirli dersler

Felaket, teknik bütünlüğünü bozan bir modifikasyon geçiren 'iyi tasarlanmış ve inşa edilmiş bir tesis'den kaynaklandı.

  • Değişiklikler orijinal tesis ile aynı standartlara göre tasarlanmalı, inşa edilmeli, test edilmeli ve muhafaza edilmelidir.

Baypas kurulduğunda, görevde hiçbir iş mühendisi yoktu ve şirketin kıdemli personeli (tüm kimya mühendisleri), bırakın çözmeyi, basit bir mühendislik sorununun varlığını fark edemiyordu.

  • Önemli bir görev boş olduğunda, normalde boş pozisyon sahibi tarafından veya onun tavsiyesi üzerine alınacak kararların alınması gerektiğinde özel dikkat gösterilmelidir.
  • Tüm mühendisler kendi mühendisliği dışında en azından mühendislik dallarının unsurlarını öğrenmelidir.[BEN]

Danışma Komitesine iletilecek konular

Tesisin tasarımı veya inşası ile ilgilenen hiç kimse, anında büyük bir felaketin meydana gelme olasılığını öngörmedi.[J] Artık, büyük miktarlarda potansiyel olarak patlayıcı materyalin işlendiği veya depolandığı böyle bir olasılığın mevcut olduğu açıktı. Artan felaketin aksine anlık risklerin olduğu bitkilerin belirlenmesi büyük önem taşıyordu. Tespit edildikten sonra, hem böyle bir felaketi olabildiğince önlemek hem de tüm önlemlere rağmen meydana gelmesi halinde sonuçlarını en aza indirmek için önlemler alınmalıdır. '[Ö] Planlama yetkilileri ile Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi, böylece planlama yetkililerine planlama izni vermeden önce güvenlik konuları hakkında bilgi verilebilir; benzer şekilde, acil durum hizmetleri bir afet planı hazırlamak için bilgiye sahip olmalıdır.

Sonuç

Soruşturma bulgularını şu şekilde özetledi:

Bununla birlikte, önerdiğimiz adımlar atılırsa, zaten uzak olan benzer bir felaket riskinin azalacağına inanıyoruz. "Zaten uzak" ifadesini tavsiye ederek kullanıyoruz, çünkü tesisin orijinal olarak tasarlandığı ve inşa edildiği şekliyle herhangi bir kabul edilemez risk oluşturduğuna dair hiçbir şey bulamadığımızı açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Felaket, tamamen, bir modifikasyonun tasarım ve kurulumundaki bir dizi olası olmayan hatanın tesadüfen meydana gelmesinden kaynaklandı. Böyle bir hata kombinasyonunun tekrarlanması pek olası değildir. Önerilerimiz, benzer bir kombinasyonun tekrar oluşmamasını ve böyle yapsa bile, hataların ciddi sonuçlar ortaya çıkmadan önce tespit edilmesini sağlamalıdır.[p]

Sorgu Raporuna Yanıt

Acil nedene ilişkin tartışma

Nypro'nun danışmanları, 8 inçlik hipoteze büyük çaba sarf ettiler ve araştırma raporu, onu dikkate almamak için büyük çaba sarf etti. Hipotezin eleştirisi, savunucularının eleştirilerine sıçradı: "Savunucularının hissettiği 8 inçlik hipoteze duyulan coşku, onları, diğer durumlarda fark edemeyecekleri bariz kusurları gözden kaçırmaya yöneltti".[q] Bir savunucudan, rapor, mahkeme tarafından incelemesinin "bazıları bize tartışmasız gerçeklerle çelişkili görünen hipotezdeki ana adımları doğru bir şekilde takdir etmemizi sağlamaya yönelik" olduğunu karşılıksız olarak kaydetti.[r] Rapor, görgü tanığı delillerini bir araya getirdiği için kendisine teşekkür etti, ancak bunu kullanmasının "tamamen sağlam olmayan delillere bir yaklaşım" gösterdiğini söyledi.[s]

8 inçlik conta hatası hipotezinin savunucusu, 20 inçlik hipotezin, araştırma raporunun gözden kaçırmayı seçtiği kusur payına sahip olduğunu, 8 inçlik hipotezin raporun önerdiğinden daha fazla lehine olduğunu savunarak yanıt verdi ve soruşturmanın tespit edemediği önemli dersler olduğunu:

Mahkemenin 20 inçlik hipoteze olan bağlılığı, onların sonuçlarını okuyucunun aksi kanıtları değerlendirmesine yardımcı olmayacak bir şekilde sunmalarına yol açtı. Mahkeme, tatmin edici olmayan tek bir değişikliğin felakete neden olduğu konusunda hala haklı olabilir, ancak bu, gönül rahatlığı için bir neden değildir. Başka birçok ders var. Normalde bir Soruşturma Mahkemesinin bulgularına gösterilen saygının, kimya endüstrisinin halihazırda iyi olan güvenlik sicilini iyileştirme çabalarında kimya mühendislerinin raporun ötesine bakmasını engellemeyeceği umulmaktadır.[6]

2014 yılı itibariyle HSE web sitesi "1 Haziran 1974 öğleden sonra, yakındaki 8 inçlik bir borudaki yangının neden olabileceği 20 inçlik bir baypas sistemi kırıldı" dedi.[1] Her iki hipotez için de güçlü bir fikir birliğinin yokluğunda, diğer olası acil nedenler öne sürülmüştür.[K]

Soruşturma sonrası adli mühendislik - iki aşamalı baypas kırılması

Soruşturma, bir körük parçasında küçük bir yırtığın varlığına dikkat çekti ve bu nedenle, baypastan küçük bir sızıntının, baypasın düşmesine neden olan bir patlamaya yol açması olasılığını göz önünde bulundurdu. Bunun görgü tanığının kanıtlarıyla tutarsız olmadığını kaydetti, ancak senaryoyu dışladı çünkü basınç testleri, körüklerde emniyet valfi basıncının çok üstüne çıkana kadar gözyaşı geliştirmediğini gösterdi.[t] Ancak bu hipotez, desteklenmeyen baypas hattının akıştan kaynaklanan titreşimi nedeniyle reaktör 4 çıkış körüğünün tepesindeki yorgunluk arızasından kaynaklanan yırtıklarla yeniden canlandırıldı. Bu hipotezi desteklemek için sonlu eleman analizi yapılmıştır (ve uygun görgü tanığı kanıtları sunulmuştur).[9][17]

Soruşturma sonrası adli mühendislik - 'su hipotezi'

Reaktörler normalde mekanik olarak karıştırıldı, ancak reaktör 4 Kasım 1973'ten beri çalışan bir karıştırıcı olmadan çalıştırıldı; serbest faz suyu, karıştırılmamış reaktör 4'te çökelebilirdi ve reaktör 4'ün tabanı, karıştırılan reaktörlerden daha yavaş çalışma sıcaklığına ulaşabilirdi. Reaktör 4'te dökme su olduğu ve onunla reaksiyon karışımı arasındaki arayüz çalışma sıcaklığına ulaştığında bozucu bir kaynama olayının meydana geldiği varsayıldı. Bundan kaynaklanan anormal basınçlar ve likör yer değiştirmesi (tartışıldı) 20 inçlik baypasın arızasını tetiklemiş olabilir.[18][L][M]

Sorgu Raporunun diğer yönlerinden memnuniyetsizlik

Tesis tasarımı, büyük bir sızıntının en kötü sonucunun tesis yangını olacağını varsaymıştı ve buna karşı korunmak için bir yangın algılama sistemi kuruldu. Yangın Araştırma Kuruluşu tarafından yapılan testler, bunun amaçlanandan daha az etkili olduğunu göstermiştir.[6] Dahası, yangın tespiti yalnızca sızıntı yerinde tutuşursa işe yaradı; gecikmiş ateşlemeyle birlikte büyük bir sızıntıya karşı hiçbir koruma sağlamadı ve felaket bunun birden fazla işçi ölümüne yol açabileceğini göstermişti. Bitki Tasarlandığı gibi bu nedenle tek bir başarısızlıkla yok edilebilir ve tasarımcıların amaçladığından çok daha büyük bir işçileri öldürme riski taşır. Bu nedenle araştırma raporunu eleştirenler, tesisin "iyi tasarlanmış" olarak nitelendirilmesini kabul etmekte zorlandılar.[N] SEÇ (İstihdam Bakanlığı aracılığıyla) tesis tasarımına ilişkin yaklaşık 30 tavsiyeden oluşan bir 'alışveriş listesi' hazırladı[3] bunların çoğu kabul edilmemişti (ve birkaçı açıkça reddedilmişti)[v]) Sorgu Raporu ile; Soruşturmanın sekreteri olarak görev yapan EYO müfettişi daha sonra gerçek derslerin yerine getirildiğinden emin olmak için konuştu.[6] Daha temelde, Trevor Kletz tesisi, proses tesisi tasarımında güvenliği yeterince erken dikkate almadaki genel bir başarısızlığın belirtisi olarak gördü, böylece tasarımlar doğası gereği güvenli - bunun yerine süreçler ve tesis başka gerekçelerle seçildi ve ardından güvenlik sistemleri, önlenebilir tehlikeler ve gereksiz derecede yüksek envanter içeren bir tasarıma bağlanmıştır. "Bir aslanı tutuyoruz ve onu içinde tutmak için güçlü bir kafes yapıyoruz. Ama bunu yapmadan önce bir kuzunun yapıp yapamayacağını sormalıyız."[21]

Birleşik Krallık halkı, kazanın bir kereye mahsus olduğu ve bir daha asla yaşanmaması gerektiği söylendiği için büyük ölçüde güvence verdiyse, bazı Birleşik Krallık süreç güvenliği uygulayıcıları daha az güveniyorlardı. Eleştirmenler, Flixborough patlamasının, tekrar çakışması olası olmayan çoklu temel mühendislik tasarım hatalarının sonucu olmadığını düşünüyorlardı; hatalar, temelde yatan bir nedenin çok sayıda örneğiydi: tesis güvenliği prosedürlerinin tamamen bozulması (ilgili mühendislik uzmanlığı eksikliği ile daha da kötüleşti, ancak bu eksiklik aynı zamanda bir prosedür eksikliğiydi).[5]

ICI Petrochemicals yanıtı

Petrokimya Bölümü Imperial Chemical Industries (ICI), büyük yanıcı kimyasallar envanterleri olan birçok tesisi işletti. Wilton site (sikloheksanın, sikloheksanona ve sikloheksanole oksitlendiği alan dahil). Wilton'daki tarihsel olarak iyi proses güvenliği performansı, 1960'ların sonlarında, bakım çalışmaları için hatalı izolasyonların / geçişlerin neden olduğu bir dizi ölümcül yangınla gölgelenmişti.[22] Acil nedenleri insan hatası ancak ICI, çoğu kazanın insan hatasından kaynaklandığını söylemenin, çoğu düşmenin yerçekiminden kaynaklandığını söylemekten daha yararlı olmadığını hissetti.[4] ICI, operatörlere sadece daha dikkatli olmalarını hatırlatmakla kalmamış, aynı zamanda gerekli izolasyon kalitesi ve dokümantasyonunun gerekli kalitesi hakkında açık talimatlar vermişti.[22] Daha zahmetli gereksinimler şu şekilde gerekçelendirildi:

HOC'ye neden ihtiyacımız var?[Ö] bakım için ekipmanın izolasyonu ve tanımlanmasına ilişkin kurallar? Yaklaşık 2 yıl önce tanıtıldılar, ancak Billingham 45 yıl onlarsız yönetildi. Bu 45 yıl boyunca, tesisatçıların ekipmana girip izole edilmediğini ya da pozitif olarak tanımlanmadığı için yanlış hatta girdiklerini fark ettikleri pek çok vesile vardı. Ancak boru hatları çoğunlukla küçüktü ve tesisteki yanıcı gaz veya sıvı miktarı genellikle fazla değildi. Artık boru hatları çok daha büyük ve dışarı sızabilecek gaz veya sıvı miktarı çok daha fazla. Son 3 yıldaki birkaç ciddi olay, düzgün bir şekilde izole edilmemiş hatlara girme riskini göze alamayacağımızı göstermiştir. Bitkiler büyüdükçe, yeni yöntemlere ihtiyaç duyulan yeni bir dünyaya taşındık.[23][P]

Bu görüşe uygun olarak, Flixborough sonrası (ve Araştırma Raporunu beklemeden), ICI Petrochemicals değişiklikleri nasıl kontrol ettiğine dair bir inceleme başlattı. Yüksek düzeyde mali yaptırım gerektiren büyük projelerin genellikle iyi kontrol edildiğini, ancak daha fazla (mali olarak) küçük değişiklikler için daha az kontrolün olduğunu ve bunun geçmişte 'ramak kala' ve küçük ölçekli kazalarla sonuçlandığını tespit etti.[26] kimya mühendislerinin birkaçı suçlanabilir.[Q] Bunu düzeltmek için, çalışanlara yalnızca bir değişiklik yaparken dikkate almaları gereken ana noktaları (hem modifikasyonun kalitesi / uygunluğu hem de modifikasyonun tesisin geri kalanı üzerindeki etkisi) hatırlatıldı, aynı zamanda yeni prosedürler ve belgeler yeterli incelemeyi sağlamak için tanıtıldı. Bu gereksinimler yalnızca ekipmandaki değişikliklere değil, aynı zamanda süreç değişikliklerine de uygulandı. Tüm değişiklikler resmi bir güvenlik değerlendirmesi ile desteklenecekti. Büyük değişiklikler için bu, bir 'işlerlik çalışması'; küçük değişiklikler için, hangi yönlerin etkileneceğini belirten ve her bir özellik için beklenen etkinin bir ifadesini veren, kontrol listesine dayalı bir güvenlik değerlendirmesi kullanılacaktı. Değişiklik ve destekleyici güvenlik değerlendirmesi daha sonra fabrika yöneticisi ve mühendis tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır. Aletlerin veya elektrikli ekipmanın dahil olduğu durumlarda, ilgili uzmandan da (alet yöneticisi veya elektrik mühendisi) imzalar gerekecektir. Boru tesisatı için tasarım yapım ve bakım standartlarını belirleyen bir Boru Tesisatı Uygulama Kodu tanıtıldı - 3 "nb (DN 75 mm) üzerindeki tüm boru tesisatı, tehlikeli malzemeyi işlemek için tasarım ofisindeki boru hattı uzmanları tarafından tasarlanmalıdır.[26]Yaklaşım ICI dışında duyuruldu; Boru Hattı Uygulama Kuralları kendi başına Flixborough felaketine yol açan hata veya hatalarla mücadele ederken, daha genel olarak modifikasyonlarda daha sıkı kontrollerin benimsenmesi (ve bunun yapıldığı yöntem) kısa süre sonra ihtiyatlı iyi uygulama olarak kabul edildi. .[R] Birleşik Krallık'ta, ICI yaklaşımı bir fiili yüksek riskli tesis için standart (kısmen yeni (1974) İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Yasası, işçilere yönelik riskleri makul ölçüde mümkün olduğu kadar düşük tutmak ve kamuya yönelik riskleri olabildiğince önlemek için işverenlerin genel görevlerini belirtmek için belirli gerekliliklerin ötesine geçtiği içindir. makul bir şekilde uygulanabilir; bu yeni rejim altında, kabul edilen iyi uygulamanın doğası gereği 'makul ölçüde uygulanabilir' olacağı ve bu nedenle kısmen Büyük Tehlikeler Danışma Komitesi raporlarındaki anahtar pasajların açıkça destekleyici olduğu için benimsenmesi gerektiği varsayılmıştır).

Büyük Tehlikeler Danışma Komitesi

Mevcut düzenleyici rejimden memnuniyetsizlik

Soruşturma Mahkemesinin görev şartları, tesisin inşa edildiği ve işletildiği düzenleyici rejim hakkında yorum yapma zorunluluğunu içermiyordu, ancak bunun tatmin edici olmadığı açıktı. Tesisin inşaatı gerekliydi Planlama izni yerel konsey tarafından onay; while "an interdepartmental procedure enabled planning authorities to call upon the advice of Her Majesty's Factory Inspectorate when considering applications for new developments which might involve a major hazard"[27] (there was no requirement for them to do so), since the council had not recognised the hazardous nature of the plant[3] they had not called for advice. Olarak Yeni Bilim Adamı commented within a week of the disaster:

There are now probably more than a dozen British petrochemical plants with a similar devastation-potential to the Nypro works at Flixborough. Neither when they were first built, nor now that they are in operation, has any local or government agency exercised effective control over their safety. To build a nuclear power plant, the electricity industry must provide a detailed safety evaluation to the Nuclear Inspectorate before it receives a licence. On the other hand, permission for highly hazardous process plants only involves satisfying a technically unqualified local planning committee, which lacks even the most rudimentary powers once the plant goes on stream. ... The Factory Inspectorate has standing only where it has promulgated specific regulations[13]

Terms of Reference and personnel

The ACMH's terms of reference were to identify types of (non-nuclear) installations posing a major hazard, and advise on appropriate controls on their establishment, siting, layout, design, operation, maintenance and development (including overall development in their vicinity). Unlike the Court of Inquiry, its personnel (and that of its associated working groups) had significant representation of safety professionals, drawn largely from the nuclear industry and ICI (or ex-ICI)

Suggested regulatory framework

In its first report[28] (issued as a basis for consultation and comment in March 1976), the ACMH noted that hazard could not be quantified in the abstract, and that a precise definition of 'major hazard' was therefore impossible. Yerine[w] installations with an inventory of flammable fluids above a certain threshold or of toxic materials above a certain 'chlorine equivalent' threshold should be ' notifiable installations '. A company operating a notifiable installation should be required to survey its hazard potential, and inform HSE of the hazards identified and the procedures and methods adopted (or to be adopted) to deal with them.

HSE could then choose to – in some cases (generally involving high risk or novel technology) – require[x] submission of a more elaborate assessment, covering (as appropriate) "design, manufacture, construction, commissioning, operation and maintenance, as well as subsequent modifications whether of the design or operational procedures or both". The company would have to show that "it possesses the appropriate management system, safety philosophy, and competent people, that it has effective methods of identifying and evaluating hazards, that it has designed and operates the installation in accordance with appropriate regulations, standards and codes of practice, that it has adequate procedures for dealing with emergencies, and that it makes use of independent checks where appropriate"

For most 'notifiable installations' no further explicit controls should be needed; HSE could advise and if need be enforce improvements under the general powers given it by the 1974 Health and Safety at Work Act (HASAWA), but for a very few sites explicit licensing by HSE might be appropriate;[y] responsibility for safety of the installation remaining however always and totally with the licensee.

Ensuring safety of 'major hazard' installations

HASAWA already required companies to have a safety policy, and a comprehensive plan to implement it. ACMH felt that for major hazard installations[z] the plan should be formal and include

  • the regulation by company procedures of safety matters (such as: identification of hazards, control of maintenance (through clearance certificates, permits to work etc.), control of modifications which might affect plant integrity, emergency operating procedures, access control)
  • clear safety roles (for e.g. the design and development team, production management, safety officers)
  • training for safety, measures to foster awareness of safety, and feedback of information on safety matters

Safety documents were needed both for design and operation. The management of major hazard installations must show that it possessed and used a selection of appropriate hazard recognition techniques,[S] had a proper system for audit of critical safety features, and used independent assessment where appropriate.

The ACMH also called for tight discipline in the operation of major hazard plants:

The rarity of major disasters tends to breed complacency and even a contempt for written instructions. We believe that rules relevant to safety must be everyday working rules and be seen as an essential part of day-to-day work practice. Rules, designed to protect those who drew them up if something goes wrong, are readily ignored in day-to-day work. Where management lays down safety rules, it must also ensure that they are carried out. We believe that to this end considerable formality is essential in relation to such matters as permits to work and clearance certificates to enter vessels or plant areas. In order to keep strong control in the plant, the level of authority for authorisations must be clearly defined. Similarly the level of authority for technical approval for any plant modification must also be clearly defined. To avoid the danger of systems and procedures being disregarded, there should be a requirement for a periodic form of audit of them.[aa]

The ACMH's second report (1979) rejected criticisms that since accidents causing multiple fatalities were associated with extensive and expensive plant damage the operators of major hazard sites had every incentive to avoid such accidents and so it was excessive to require major hazard sites to demonstrate their safety to a government body in such detail:

We would not contest that the best run companies achieve high standards of safety, but we believe this is because they have .... achieved what is perhaps best described as technical discipline in all that they do.We believe that the best practices must be followed by all companies and that we have reached a state of technological development where it is not sufficient in areas of high risk for employers merely to demonstrate to themselves that all is well. They should now be required to demonstrate to the community as a whole that their plants are properly designed, well constructed and safely operated.[11]

The approach advocated by the ACMH was largely followed in subsequent UK legislation and regulatory action, but following the release of chlordioxins by a runaway chemical reaction at Seveso in northern Italy in July 1976, 'major hazard plants' became an EU-wide issue and the UK approach became subsumed in EU-wide initiatives (the Seveso Direktifi in 1982, superseded by the Seveso II Direktifi 1996'da). A third and final report was issued when the ACMH was disbanded in 1983.

Filmde olayın görüntüleri ortaya çıktı Öfke Günleri (1979), Fred Warshofsky'nin yönettiği ve sunuculuğu Vincent Değeri.[29]

Ayrıca bakınız

Notlar

  1. ^ Çeşitli yazarlar[4][5] have compared it with the Tay Bridge felaket in one aspect or other
  2. ^ the conclusion of the official Inquiry, but this has been queried, given the pattern of deposition of soot from the explosion[6]
  3. ^ i.e. the fatal modification did not introduce the bellows (a point not always appreciated by popular retellings)
  4. ^ or of that part of it within flammability limits. Visualisations of CFD modelling of the release showing the upper and lower flammable limit envelopes can be found in[9] for both the inquiry's favoured failure scenario and Venart's
  5. ^ The explosion was estimated to be equivalent to 15–45 t TNT at the Inquiry.[c] 16±2 t at 45 m above ground level was the best-fit estimate of[10] – the gist of their paper is given in the 2nd Report of the Advisory Committee on Major Hazards.[11] TNT equivalence is now thought less useful than more modern approaches to characterisation of vapour cloud explosions and there are no directly comparable estimates of TNT equivalence for the Buncefield event. Ancak,[12] gives a graphical presentation of the raw data (overpressure inferred from damage vs distance from explosion source) for Flixborough (Fig 3.1.2) (in which the data is bounded by TNT equivalent curves for 11.2 t and 60t) and for the Buncefield yangını (Fig 3.4.1). Flixborough gives a higher estimated over-pressure than Buncefield.
  6. ^ A leak had developed on the air feed to the reactor, and a water spray had been put on it as a prudent precaution against hot cyclohexane reaching the leak site. The water spray had been nitrate dosed and after the crack was discovered DSM advised that nitrates were known to promote gerilme korozyonu çatlaması of mild steel. There had been no similar air leaks (and consequently no similar water sprays) on the other reactors.
  7. ^ and the pipework lifted about 6 mm at plant operating temperature because of thermal expansion of the reactors
  8. ^ All gasket materials in the area had been destroyed by the fire, so there was no direct evidence for or against a preceding gasket fault; the plant was known to have suffered leaks elsewhere because the wrong type of gasket had been fitted.[3]
  9. ^ More a long-term solution than an immediate lesson, but a long-held belief of the inquiry's vice-chairman Joseph Pope[14]
  10. ^ ICI Petrochemicals Safety Newsletter 60 (January 1974)[15] summarised a published 1973 conference paper[16] as follows: Unconfined vapour cloud explosions had been experienced since the 1930s; by the early 1970s there had been about 100 known incidents, with about 5 more every year. Significant overpressures could be developed where the release was large, and ignition delayed: at Pernis in 1968 pipebridges had been blown down
  11. ^ Press reporting of both has included the suggestion that the new hypothesis clears the dead operators of the slur of having caused the accident; in fact none of the competing theories makes that claim – unless it is felt that the inquiry report's explicit refusal to blame 'pilot error' by the dead is really an implicit invitation to others to do so
  12. ^ Although this is not commented upon in the reference, the basic physics would suggest that interfacial boiling could be triggered not only by increasing temperature with pressure steady but also by -with temperature steady – reducing pressure e.g. by manual venting
  13. ^ Experimental work carried out for HSE in 2000 confirmed that the vapour pressure of cyclohexane at 155°C is well below plant operating pressure; likewise that of water, but the vapour pressure of immiscible liquids is nearly additive and at operating temperature the sum of vapour pressures would exceed operating pressure – the work was not on a large enough scale to resolve whether disruptive boiling by this mechanism would have created forces large enough to fail the bypass[19]
  14. ^ In addition, King[18] takes the crack on reactor 5 to indicate mechanical design problems: he notes that post-inquiry work on behalf of HSE showed that nitrate stress corrosion cracking only occurs in mild steel in areas subject to abnormal stress; the failure of reactor 5 therefore required not only the presence of nitrate in the cooling water, but some inadequacy in the reactor design leading to high local stress. (The crack skirted a 28" branch,[u] and King is reported elsewhere[20] to have claimed an HSE source had told him that the reactors had been designed against a 9 t thrust upon these branches, not the 38t thrust the inquiry noted the bypass 'design' to have ignored)
  15. ^ (ICI) Heavy Organic Chemicals (Division); the predecessor of ICI Petrochemicals Division
  16. ^ The change in scale was real and much larger than anything experienced since (in 1956 a typical ethylene plant might have a capacity of 30, 000 tpa; in 1974 ICI and BP planned an ethylene plant with a capacity of 500, 000 tpa;[13] as of 2014 an 830,000 tpa unit is still one of the largest in Europe[24]) but it subsequently transpired that Billingham had had similar rules, but they had fallen into disuse[25]
  17. ^ Örneğin. for one pipe work mod "the plant engineer had not considered it necessary to consult the piping experts, as the pipe was straight, without any bends... As at Flixborough there was a failure to recognise the circumstances in which expert advice should have been sought" – the problem being spotted pre-use by the traditional informal safeguard of a senior engineer walking the plant to have a look at what his subordinates were doing[26]
  18. ^ but not necessarily best practice: some adopters of the approach have felt -or been made to feel- a danger of a group mindset where no off-plant personnel are involved (and the safety culture is not that of ICI) and therefore added a requirement for approval by a responsible person off-plant to ensure that the interests of production are not allowed to override those of safety
  19. ^ this from para 61, where the examples given included 'operability studies'

Referanslar

Report of Court of Inquiry

  1. ^ s 2
  2. ^ s 3
  3. ^ para 89 pp 13–14
  4. ^ para 1 p 1
  5. ^ p 14
  6. ^ Appendix III p 50
  7. ^ s 4
  8. ^ paras 54–59 pp7–8
  9. ^ s 9
  10. ^ p 10 BS 3351
  11. ^ pp18-19
  12. ^ s18
  13. ^ Appendix II pp 46–49
  14. ^ p 32
  15. ^ para 219 p36
  16. ^ para 226, pp 37–38
  17. ^ para 172 p 29
  18. ^ para 141 p 21
  19. ^ para 113 p17
  20. ^ s15
  21. ^ Plate 7
  22. ^ para 203 p 33
  23. ^ para 29
  24. ^ para 31
  25. ^ para 35
  26. ^ paras 58-9
  27. ^ para 63

diğer referanslar

  1. ^ a b "Flixborough (Nypro UK) Explosion 1st June 1974: Accident Summary". Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi. Alındı 25 Haziran 2014.
  2. ^ a b "Catastrophic explosion of a cyclohexane cloud June 1, 1974 Flixborough United Kingdom" (PDF). French Ministry of the Environment – DPPR / SEI / BARPI.
  3. ^ a b c d e f Kinnersley, Patrick (27 February 1975). "What really happened at Flixborough?". Yeni Bilim Adamı. 65 (938): 520–522. ISSN  0262-4079. Alındı 7 Temmuz 2014.
  4. ^ a b c Kletz, Trevor A. (2001). Learning from Accidents, 3rd edition. Oxford U.K.: Gulf Professional. pp. 103–9. ISBN  978-0-7506-4883-7.
  5. ^ a b Booth, Richard (1979). "Safety: too important a matter to be left to the engineers? Inaugural lecture given on 22 February 1979" (PDF). Alındı 27 Haziran 2014. (minor updating when posted on web in 2013)
  6. ^ a b c d Cox, J I (May 1976). "Flixborough – Some Additional Lessons". Kimya Mühendisi (309): 353–8. Alındı 26 Haziran 2014. (updated version of original article)
  7. ^ "FLIXBOROUGH CHEMICAL PLANT (REBUILDING)". Hansard HC Deb. 959 cc179-90. 27 Kasım 1978. Alındı 10 Temmuz 2014.
  8. ^ "LIQUEFIED GAS STORAGE (CANVEY ISLAND)". Hansard HC Deb. 965 cc417-30. 27 Mart 1979. Alındı 10 Temmuz 2014.
  9. ^ a b c Venart, J E S. "Flixborough The Disaster and Its Aftermath" (PDF). Alındı 25 Haziran 2014.
  10. ^ Sudee, C; Samuels, D E; O'Brien, T P (1976–77). "The characteristics of the explosion of cyclohexane at the Nypro (UK) Flixborough plant on 1st June 1974". Journal of Occupational Accidents: 203–235.
  11. ^ a b Health & Safety Commission (1979). Advisory Committee on Major Hazards: Second Report. Londra: HMSO. ISBN  0-11-883299-9. Alındı 7 Temmuz 2014.
  12. ^ Bauwens, C Regis; Dorofeev, Sergey B. "Effects of the Primary Explosion Site (PES) and Bulk Cloud in VCE Prediction: A Comparison with Historical Accident" (PDF). Unpublished: presented at American Institute of Chemical Engineers 2013 Spring Meeting 9th Global Congress on Process Safety San Antonio, Texas 28 April – 1 May 2013. Alındı 26 Haziran 2014.
  13. ^ a b c Tinker, Jon (6 June 1974). "Comment: Flixborough and the Future". Yeni Bilim Adamı. 62 (901): 590. Alındı 8 Temmuz 2014.
  14. ^ "Sir Joseph Pope, Engineering Pioneer". Nottingham Üniversitesi.
  15. ^ "60/6 Explosion of Clouds of Gas or Vapour in the Open Air". ICI Petrochemicals Division Safety Newsletter (60). Ocak 1974. Alındı 27 Haziran 2014.
  16. ^ Strehlow, R A (1973). "Unconfined vapour cloud explosions – an overview". Yanma Sempozyumu (Uluslararası). 14 (14): 1189–1200. doi:10.1016/S0082-0784(73)80107-9.
  17. ^ Venart, J E S (2007). "Flixborough: A final footnote". Proses Endüstrilerinde Kayıp Önleme Dergisi. 20 (4): 621–643. doi:10.1016/j.jlp.2007.05.009.
  18. ^ a b King, Ralph (15 January 2000). "Flixborough 25 years on". Proses Mühendisliği.
  19. ^ Snee, T J (2001). "Interaction Between Water and Hot Cyclohexane in Closed Vessels". Proses Güvenliği ve Çevre Koruma. 79 (2): 81–88. doi:10.1205/09575820151095166.
  20. ^ Mannan, Sam, ed. (2005). Lees' Loss Prevention in the Process Industry (3rd edition). Oxford: Butterworth-Heinemann. pp. 2/1–2/17 (Appendix 2: Flixborough). ISBN  9780750675550.
  21. ^ Kletz, Trevor (April 1975). "Supplement to Safety Newsletter 75". Imperial Chemical Industries Limited Petrochemicals Division Safety Newsletter (75). Alındı 27 Haziran 2014. – the same thought but with the lower-risk animal a cat had appeared immediately post-Flixborough in Safety Newsletter No 67 (July 1974)
  22. ^ a b Kletz, T., (2000) By Accident – a life preventing them in industry PVF Publications ISBN  0-9538440-0-5
  23. ^ "14/8 Why Do We Need New Rules For Preparing For Maintenance". ICI Petrochemicals Division Safety Newsletter. 14. Kasım 1969. Alındı 10 Temmuz 2014.
  24. ^ "Your guide to the Fife Ethylene Plant" (PDF). Esso UK Limited. Alındı 8 Temmuz 2014.
  25. ^ Kletz, Trevor. "15/7 COMMENTS FROM READERS". ICI Petrochemicals Division Safety Newsletter (15). Alındı 10 Temmuz 2014.
  26. ^ a b c Kletz, Trevor (January 1976). "Must Plant Modifications Lead to Accidents?". Imperial Chemical Industries Limited Petrochemicals Division Safety Newsletter (83). Alındı 1 Temmuz 2014.– reprinted, with slight modifications in Chemical Engineering Progress, Vol 2, No 11, November 1976, p. 48
  27. ^ HC Deb 03 June 1974 vol 874 cc 867-77. "Flixborough (Explosion)". Hansard. Alındı 8 Temmuz 2014.
  28. ^ Health & Safety Commission (1976). Advisory Committee on Major Hazards FIRST REPORT (PDF). Londra: HMSO. ISBN  0-11-880884-2. Alındı 9 Temmuz 2014.
  29. ^ "İnternet Arşivinde Öfke Günlerini İzle (1979)".

daha fazla okuma

  • Lees' Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control (3rd Edition) ed Sam Mannan, Butterworth-Heinemann, 2004 ISBN  0750675551, 9780750675550

Dış bağlantılar

Koordinatlar: 53 ° 37′K 0°42′W / 53.62°N 0.70°W / 53.62; -0.70